谢燕 1,2,*王敏杰 1,2刘海龙 1,2马腾飞 1,2[ ... ]王海 1,2
作者单位
摘要
1 量子光学与光量子器件国家重点实验室 山西大学光电研究所 山西 太原 030006
2 山西大学 极端光学协同创新中心 山西 太原 030006
本文在87Rb冷原子系综中开展了腔增强量子存储, 研究了光学厚度对读出效率的影响。我们通过改变冷却光的失谐量得到了原子系综不同的Optical Depth(OD), 测量了读出效率随着原子系综光学厚度的变化。结果显示: 当冷却光处于负失谐18.5 MHz的情况时, 可使冷原子系综的OD达到最大值14, 读出效率的增强倍数为1.6倍, 本质恢复效率最大可达43.2%。
腔增强量子存储 读出效率 冷原子系综光学厚度 自发拉曼散射 cavity-enhanced quantum memory retrieval efficiency optical depth spontaneous Raman scattering 
量子光学学报
2022, 28(4): 326
作者单位
摘要
1 大连理工大学机械工程学院, 辽宁 大连 116024
2 广东汉邦激光科技有限公司, 广东 中山 528427
为研究激光选区熔化(SLM)工艺成形CX马氏体时效不锈钢时的成形质量与力学性能,基于单熔道实验确定了CX马氏体时效不锈钢SLM成形的工艺窗口。在此基础上,分析了离焦量对SLM成形CX马氏体时效不锈钢试样致密度、硬度和表面粗糙度的影响规律。结合拉伸实验和微观组织观察,研究了热处理前后试样力学性能的变化规律。结果表明:在低离焦量时,激光能量密度过高,熔池不稳定性增加,球化现象明显,试样致密度和硬度降低,表面粗糙度升高,拉伸断口呈准解理断裂特征;随离焦量增大,适宜的能量密度和光斑尺寸有利于相邻熔道间和层间形成良好的冶金结合,力学性能得到改善;当离焦量过大时,激光能量密度和穿透深度降低,层间存在未熔金属粉末,试样致密度和力学性能下降。当离焦量为3.5 mm时,试样横截面与纵截面硬度最高为35.94 HRC和36.82 HRC,表面粗糙度最低为7.315 μm,拉伸断口转变为韧性断裂,抗拉强度最高为1218 MPa。同时,经固溶时效热处理后,试样力学性能显著提高,抗拉强度最高为1746 MPa,相比打印态试样提高了43.35%。
激光技术 激光选区熔化 离焦量 CX马氏体时效不锈钢 力学性能 
中国激光
2021, 48(22): 2202020
王圣智 1,2王敏杰 1,2马腾飞 1,2李淑静 1,2[ ... ]王海 1,2,*
作者单位
摘要
1 山西大学光电研究所, 量子光学与光量子器件国家重点实验室, 太原 山西 030006
2 山西大学极端光学协同创新中心, 太原 山西 030006
在87 Rb 冷原子系综中, 通过自发拉曼散射过程产生了光子与原子自旋波的关联对。利用光学腔增强光与原子的相互作用, 使光子和原子自旋波关联对的产生率增加了3.8倍。同时, 我们也研究了光学腔对原子自旋波读出效率的影响。结果表明, 腔使自旋波的读出效率提高了1.5倍。本文的研究结果为下一步产生高恢复效率的光与原子量子纠缠提供了实验基础。
冷原子系综 自发拉曼散射 光学环形腔 cold atom ensemble spontaneous Raman scattering optical ring cavity 
量子光学学报
2021, 27(2): 117
作者单位
摘要
1 大连理工大学机械工程学院, 辽宁 大连 116024
2 广东汉邦激光科技有限公司, 广东 中山 528427
采用激光选区熔化(SLM)工艺打印18Ni-300马氏体时效钢零件,研究了正离焦量对18Ni-300成型零件打印质量和力学性能的影响规律。结果表明:当离焦量较小(+1.5 mm)时,功率密度过高,导致熔池内部产生湍流,熔道表面出现明显的球化现象,成型试样内部出现较大的孔隙缺陷,力学性能下降,拉伸断口呈准解理断裂特征;随着离焦量增加,功率密度减小,光斑和熔道随之变宽,改善了试样的性能,试样的拉伸断裂机制转变成塑性断裂;当离焦量为+2.5 mm时,功率密度适中,熔道之间形成了良好搭接,内部组织均匀,增强了层间结合,试样的硬度和抗拉强度分别为37.7 HRC和1215 MPa;当离焦量增加至+3 mm以上时,熔道之间的搭接率过大,出现过度堆叠现象,功率密度过低,光斑穿透力减弱,影响了层间结合,试样性能下降。
激光技术 激光选区熔化 离焦量 18Ni-300马氏体时效钢 打印质量 力学性能 
中国激光
2020, 47(5): 0502004
作者单位
摘要
1 大连理工大学 模塑制品教育部工程研究中心, 辽宁 大连 116023
2 三菱电机 大连理工大学 电加工技术中心, 辽宁 大连 116023
3 大连理工大学 微纳米技术及系统辽宁省重点实验室, 辽宁 大连116023
研究了利用常规电火花线切割技术加工薄镍板微小结构的方法。利用慢走丝电火花线切割加工机床对厚度为0.6 mm镍板上的Meso尺度结构进行了加工试验。以机床现有的工艺条件对零件进行试切割, 对试切割后的尺寸精度和表面质量进行测量分析, 在此基础上通过对放电能量、冲液压力、切割速度等机床参数的调整改进加工工艺。探讨了在200 μm缝宽范围内进行多次切割的方法, 并对切割次数进行合理优化、合并。试验结果表明:慢走丝线切割加工对小于机床设定厚度的薄板Meso尺度结构仍可进行稳定加工; 通过多次切割的方法可提高表面质量。在200 μm窄缝范围内进行5次常规切割, 加工后的表面粗糙度值Ra为0.54 μm; 在保证表面质量的前提下, 将5次切割合并为3次切割, 加工后的表面粗糙度值Ra为0.62 μm, 加工时间缩短了30%左右。该技术可为电火花线切割加工其他材料薄板微小零件提供支持与参考。
电火花线切割加工 微细加工 薄镍板 Meso尺度 多次切割 Wire-cut Electrical Discharge Machining (WEDM) micro-fabrication thin nickel plate meso-scale multiple cutting 
光学 精密工程
2013, 21(7): 1748
宋满仓 1,2,*张建磊 1,2于超 1,2王敏杰 1,2刘冲 3
作者单位
摘要
1 大连理工大学 模塑制品教育部工程研究中心,辽宁 大连 116023
2 三菱电机 大连理工大学 电加工技术中心,辽宁 大连 116023
3 大连理工大学 微纳米技术及系统辽宁省重点实验室,辽宁 大连116023
为了提高聚晶金刚石(PCD)刀具的生产效率,改进加工表面质量并减少刃磨余量,利用慢走丝电火花线切割机床(WEDM)对PCD复合片进行了加工工艺试验。对PCD复合片进行了5次切割,并分别测量了每次加工后的表面粗糙度、富钴界面层凹槽深度及宽度和PCD层刃口加工质量。试验结果表明:PCD复合片经慢走丝线切割多次加工,能够得到较好的表面质量,在众多影响因素中金刚石颗粒大小对加工质量影响较大;其中CTH025型号和CTB010型号的最终表面粗糙度分别为Ra=0.85 μm和Ra=0.57 μm,富钴界面层凹槽的深度分别为16.3 μm和5.7 μm,刃口处切口缺陷的尺寸也与金刚石颗粒的尺寸相当。经WEDM加工后的PCD复合片的刃磨余量可控制在4~15 μm左右。
聚晶金刚石复合片 聚晶金刚石刀具 电火花线切割机 Polycrystalline Diamond(PCD) compact PCD cutting tool Wire Cutting Electric Discharge Machine(WEDM) 
光学 精密工程
2012, 20(6): 1303

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