作者单位
摘要
1 吉林大学 仪器科学与电气工程学院, 吉林 长春 130012
2 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春130033
本文在无刷直流力矩电机的性能测试基础上,优化设计了基于C8051F120和CPLD单片机的驱动控制电路,通过采用PWM_ON的转矩脉动最小控制模式,实现了无刷直流电机的转速闭环和位置闭环控制。实验结果表明:所设计的无刷直流电机控制系统具有响应快速、定点精度高等特点。当电机以1°/s低速转动时,速度波动小于7%,大角度调转位置闭合定点精度小于1个码值,实现了无刷电机的宽调速范围和高精度控制,验证了设计的无刷直流电机驱动和算法的有效性。
无刷直流电机 闭合控制 精度 brushless DC motor closed-loop control accuracy 
中国光学
2022, 15(4): 806
韩邦成 1,2,3,*彭松 1,2,3贺赞 1,2,3刘旭 1,2,3张旭 1,2,3
作者单位
摘要
1 北京航空航天大学 惯性技术重点实验室, 北京 100191
2 北京航空航天大学 新型惯性仪表与导航系统技术国防重点学科实验室, 北京 100191
3 北京市高速磁悬浮电机技术及应用工程技术研究中心, 北京 100191
为了更准确地预测磁悬浮控制力矩陀螺中高速电机工作时的温升, 需要计算电机绕组涡流损耗和对陀螺进行热分析。本文以最大角动量200 N·m·s, 额定转速12 000 r/min的磁悬浮控制力矩陀螺为研究对象, 首先分析了电机绕组涡流产生原理, 采用了一种解析法和有限元法结合的方法, 推导并计算了高速电机绕组涡流损耗。然后, 建立了陀螺三维有限元模型, 在已知陀螺各部件损耗的基础上进行了热分析, 得到了温度仿真分布。最后, 设计了陀螺样机温升实验进行验证。仿真分析得知高速电机定子温度最高, 定子绕组温度为40.3 ℃。温升实验测得电机定子温度为41.6 ℃, 与理论值误差为3.1%。这相比未考虑绕组涡流损耗时的热分析, 精度提高了3.7%。考虑了绕组涡流损耗的热分析预测温升更加准确, 这对于优化磁悬浮控制力矩陀螺的热设计有重要意义。
磁悬浮控制力矩陀螺 永磁无刷直流电机 涡流损耗 有限元 热分析 magnetically suspended control moment gyroscope permanent magnet brushless dc motor loss calculation thermal field analysis finite element analysis 
光学 精密工程
2020, 28(1): 130
作者单位
摘要
1 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033
2 中国科学院大学, 北京 100039
为了提高光电编码器动态检测技术的稳速精度, 设计了基于永磁无刷直流电机的转台驱动系统。分析了动态检测转台工作时速度波动对编码器角度误差的影响; 结合空间矢量法建立无刷电机三相绕组的力矩合成模型, 使合成力矩在空间内任意位置幅值相同; 最后加入PI控制器, 并利用DSP+CPLD设计了驱动电路, 以保证电机匀速转动, 并可模拟编码器在实际应用中的各种转动方式。实验结果表明: 设计的编码器动态检测转台驱动系统在高、低速转动时都能保持恒定的转矩输出, 系统稳速精度高, 稳态误差小于±1 (°)/s。另外, 转台驱动系统转动稳定, 有效降低了速度波动对编码器误差检测的影响, 满足光电编码器动态检测的要求。
光电编码器 动态检测转台 无刷直流电机 PI控制 空间矢量合成 photoelectric encoder dynamic detection equipment brushless DC motor PI controller space-vector combination 
光学 精密工程
2014, 22(4): 979
作者单位
摘要
上海仪电物理光学仪器有限公司,上海200233
颗粒度分布是反映粉体特性的重要指标,因此,颗粒度分布测量具有重要意义。WQL粒度仪利用离心沉降法根据Stokes定律测量样品的颗粒度分布。该仪器采用电路硬件和程序软件配合控制的方法处理电机转速的调节与稳定,保证了WQL各种性能指标完全满足样品测量的范围和精度。PVC行业中颗粒特性直接影响PVC的使用性能和加工性能,WQL粒度仪在大量实验数据基础上为PVC行业开发了专用软件,受到了用户的欢迎。
离心沉降法 粒度 无刷直流电机转速控制 PVC行业应用 centrifugal sedimentation method sizer brushless DC motor speed control application in PVC industry 
光学仪器
2014, 36(1): 84
作者单位
摘要
北京航空航天大学 惯性技术重点实验室, 新型惯性仪表与导航系统技术国防重点学科实验室, 北京 100191
为了有效抑制量测噪声特性变化对系统辨识精度的影响以获得准确的无刷直流电机模型, 提出了一种采用自适应卡尔曼滤波算法的无刷直流电机系统辨识方法。通过计算新息理论方差的极大似然最优估计, 并将其引入卡尔曼滤波算法中修正滤波增益来抑制量测噪声特性变化对辨识结果的影响, 使该滤波算法实现对模型参数的准确估计, 提高辨识精度。实验结果表明, 在量测噪声特性变化的情况下, 该算法能够准确跟踪实际量测噪声特性的变化, 参数估计平滑, 相对于目前系统辨识广泛采用的带有遗忘因子的递推最小二乘算法, 输出误差的均方根值减小了73.5%。该算法简单易行, 计算量小, 辨识结果可以很好地描述系统行为, 便于在工程实践中应用。
无刷直流电机 系统辨识 参数估计 自适应卡尔曼滤波 brushless DC motor system identification parameter estimation adaptive Kalman filtering 
光学 精密工程
2012, 20(10): 2308
作者单位
摘要
中国空空导弹研究院, 河南 洛阳471009
运用电力电子仿真、机械仿真和控制系统仿真, 充分考虑各个组件的非线性, 通过对各部分的建模分析, 从原理结构上建立适用于无刷直流电机和减速机构模式的导弹舵机系统精确仿真模型, 可以在舵机整个工作频段和舵偏角范围进行精确仿真。通过对仿真数据与实测数据的比较, 仿真曲线和实测曲线基本吻合, 验证了模型的可用性。
舵机 直流无刷电机 模型 servo brushless DC motor model 
电光与控制
2011, 18(6): 74
作者单位
摘要
1 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 应用光学国家重点实验室,吉林 长春 130033
2 中国科学院 研究生院,北京 130039
3 西安微电机研究所,陕西 西安 710077
为解决反作用飞轮用永磁无刷直流电机的电磁设计问题,提出了一种采用有限元法与磁路法相结合方式进行电机电磁设计的目标设计法。根据飞轮电机有效电磁气隙宽、径长比大的结构特点,推导了电枢尺寸与机械特性、有效电磁气隙、径长比等参数间的关系表达式,得到新的电枢尺寸计算公式;利用磁场逆问题求解策略结合等效气隙磁通密度方法,给出磁钢尺寸的计算模型;最后描述了整个电磁设计过程。与一台最高转速为6 000 r/min、角动量为5 Nms的反作用飞轮驱动电机的对比验证表明,该方法最大设计误差为2.89%,精度较高。该方法不受传统方法取值思想的限制,目标明确,速度快,适用于大的有效电磁气隙,大径长比结构的飞轮电机的电磁设计。
反作用飞轮 驱动电机 永磁无刷直流电机 电磁设计 reaction wheel driving motor Permanent Magnet(PM) brushless DC motor electromagnetic design 
光学 精密工程
2010, 18(6): 1319

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