作者单位
摘要
1 合肥清溢光电有限公司, 合肥238000
2 深圳清溢光电股份有限公司,广东深圳518053
基于衍射条纹的产生机理,从图形设计和腔室环境方面提出改善措施,设置不同的重叠区与图形重叠占比、不同的重叠区位置类型以及不同腔室温度和相对湿度波动,观察版材的衍射条纹变化。试验表明,随着重叠区与图形重叠比例的增加,其衍射条纹不良的严重程度逐渐增加;与混合重叠区位置类型相比,采用单一重叠区位置类型在衍射条纹上表现更佳;腔室温度波动超过0.01℃、相对湿度波动超过32%时,聚焦气流波动超标,衍射条纹不良明显变严重。通过管控图形设计和光刻温湿度,在一定程度上可以降低衍射条纹的发生,对于其他条纹不良的改善也有一定的借鉴意义。
光掩膜版 衍射条纹 不良重叠区 位置类型 温湿度 photomask plate diffraction mura overlap location type temperature and humidity 
光电子技术
2022, 42(1): 22
作者单位
摘要
1 南京京东方显示技术有限公司,南京20033
2 山东大学 化学与化工学院,济南50100
针对A机种生产过程中发生的一种条纹Mura问题,通过不良品的解析和数据统计分析,发现Mura异常区的黑色矩阵层(BM)图案边缘有内切(Undercut)问题,是因为制造过程中显影机导轮与玻璃接触部分发生静电累积,静电干扰使BM光阻与玻璃之间的接触角变小,造成显影后背面曝光工艺中BM未固化层发生热融溢流(Melt Flow)现象,固化工艺后形成BM边缘内切。研究发现,通过优化背面曝光工艺参数和关闭曝光上灯可以有效改善条纹Mura的程度;且将显影机导轮“平行式”排列改造成“之字式”排列,可以进一步改善条纹Mura现象。改善后条纹Mura的发生率由0.8%降至0,改善效果显著。
条纹缺陷 内切 背面曝光 静电积累 “之字式”排列 stripe Mura undercut backside exposure electrostatic accumulation Zigzag arrangement 
光电子技术
2022, 42(1): 47
作者单位
摘要
1 五邑大学,五邑大学⁃中国科学院半导体研究所数字光芯片联合实验室,广东江门529020
2 香港应用科技研究院,香港999077
3 北京大学工学院, 北京100871
4 华南理工大学 材料科学与工程学院,高分子光电材料与器件研究所,发光材料与器件国家重点实验室, 广州51060
分析了发展CELL(成盒单元)段OLED检测技术和检测设备的机遇和挑战,列举了成盒单元段OLED检测技术、检测设备和目前流行的主要设备制造商,并对一些核心产品及技术进行了分类和介绍,并从研究的角度对学术界在CELL段亮暗点检测和MURA检测的研究内容进行了分类和总结,分析了不同方法的优缺点。最后,给出了未来几年内CELL段OLED检测技术和设备可能的发展趋势。
有机发光二极管 成盒单元 缺陷 检测 OLED CELL MURA defect detection 
光电子技术
2021, 41(4): 324
作者单位
摘要
北京京东方显示技术有限公司, 北京 100176
广色域、低功耗TFT-LCD在高温高湿运行测试时容易发生周边发粉不良, 严重影响器件的视觉效果。本文研究了不同成分的绿色色阻、有源层与平坦层材料制成的微型液晶盒与TFT-LCD在光照、高温与高湿环境中的透过率变化情况, 以及周边发粉的起始时间, 明确发粉不良的根本原因为绿色色阻中的非金属配合物分子结构的Y颜料, 且不良程度与产品边框、有源层与平坦层材料吸水率相关。通过使用高疏水性、高硬化度的绿色色阻材料与低吸水率的平坦层材料, 在不损失TFT-LCD透过率的前提下, 有效改善了TFT-LCD发粉不良, 实现a-Si产品高温高湿运行测试(THO)运行1 000 h以上, a-IGZO产品运行500 h以上不产生发粉不良, 并建立TFT-LCD显色核心的RGB色阻材料的成分管理基准, 搭建发粉不良的生产线与实验室评价体系。
薄膜晶体管液晶显示器 发粉不良 绿色色阻材料 颜料 荧光共振能量转移 TFT-LCD pink Mura green color resin pigment Frster resonance energy transfer 
液晶与显示
2021, 36(9): 1264
胡亮 1,2胡学娟 1,2,3黄圳鸿 1,2徐露 1,2[ ... ]张家铭 1,2
作者单位
摘要
1 深圳技术大学 中德智能制造学院, 深圳 518118
2 广东省先进光学精密制造重点实验室, 深圳 518118
3 广东省微纳光机电工程重点实验室, 深圳 518118
提出一种基于有效背景重构和对比度增强的Mura缺陷检测方法。首先, 提出了一种新的基于缺陷区域预剔除的背景重构方法, 能够有效地重构背景图像, 消除图像亮度不均等干扰。然后, 引入了基于Otsu的双γ分段指数变换法对差分图像进行增强处理, 能够有效解决背景残余问题且极大增强了Mura区域的对比度和轮廓度。最后, 直接运用动态阈值分割方法, 可以快速准确地将Mura缺陷分离出来。实验结果表明, 与传统的多项式曲面拟合方法以及离散余弦变换法相比, 本文方法对各种类型的Mura缺陷检测效果稳定, 且检出率和无误报率均达到了97%以上。
Mura缺陷检测 背景重构 分段指数变换 TFT-LCD TFT-LCD Mura defect detection background reconstruction piecewise exponential transform 
液晶与显示
2021, 36(10): 1395
作者单位
摘要
北京京东方显示技术有限公司, 北京 100176
色斑不良(Mura)是薄膜晶体管液晶显示器常见的显示缺陷, 严重影响产品品质。色斑不良表现形式多样, 原因也各不相同。本文针对8.5世代线发生于8128 cm(32 in)产品上的一种固定位置发绿条状Mura, 通过实物解析、设备排查和不同工艺条件试验, 对不良机理进行研究。实验结果表明, 81.28 cm(32 in)产品彩膜绿像素使用的G-1型光刻胶受光照后性质发生变化是导致该不良的直接原因。进一步确认不良的根本原因为G-1型光刻胶中颜料分子锌酞菁化合物在600~700 nm光波处存在吸收峰, 被光照后吸收光子生成自由载流子, 形成附加电场, 导致该区域液晶偏转异常, 显示出宏观绿Mura。从阻隔光照和减少光生载流子产生数量两个方向入手, 通过添加高敏感度光起始剂和使用颜色浓度更高的颜料分子, 形成两种改善材料, 量产导入后, 均成功将不良发生率由约20%降低为0, 有效提升了产品品质。
绿Mura 光照 光刻胶 附加电场 TFT-LCD TFT-LCD green Mura light irradiation photoresist additional electric field 
液晶与显示
2021, 36(8): 1136
作者单位
摘要
1 北京大学 微电子学与固体电子学, 广东 深圳 518055
2 TCL华星光电技术有限公司, 广东 深圳 518132
为了消除VA-LCD的Mura缺陷, 采用图像处理技术, 需要通过相机对显示器数据进行采集, 从而捕捉到显示器像素亮度, 本文对相机数据的预处理算法进行了深入研究。首先, 通过对相机的固定模式噪声和时变噪声进行了降噪, 通过标准光源对相机和镜头进行了平面场校正。接着, 以圆形点阵图案作为辅助标定图, 采用双线性关系建立校正模型, 初步获得像素亮度矩阵。然后, 根据VA-LCD的视角特性建立起不同灰阶下亮度-视角的特性曲线, 采用4次多项式对大量数据进行拟合提升视角模型稳定性, 从而消除了像素亮度矩阵的影响。最后, 结合补偿值计算及芯片实时补偿技术对算法进行了效果验证, 从主观及客观两种指标进行了评定。实验结果表明: 采用此Mura消除技术后, 显示器的JND指标从2.7降低至1.8, 面内9点均一性从53.4%提升至82.9%。本文的算法效果可以满足产品最高等规格的需求, 在自适应校正上具有良好的鲁棒性, 满足工厂的大批量生产。
计算机视觉 Mura补偿 畸变校正 视角校正 曲线拟合 computer vision Mura compensation distortion correction visual angle correction VA-LCD VA-LCD curve fitting 
液晶与显示
2021, 36(7): 999
作者单位
摘要
南京中电熊猫平板显示科技有限公司, 江苏 南京 210046
在TFT制程中, 曝光工艺直接影响到薄膜的最终图案质量。为了分析与解决曝光色差问题, 需对面板的点灯现象与制备工艺进行调查与研究。首先, 通过扫描电子显微镜分析、错位曝光试验、数据分析等方法进行不良原因调查。同时, 借助开源软件GIMP和Fiji进行图像处理得到面板灰度数据, 对色差程度进行定量评价。然后, 通过调整曝光设备照度均一性与管控最优生产路径, 曝光色差发生率从10%以上降至1%以内, 有效改善面板显示品质。最后, 结合ExpertLCD光学模拟数据与电容耦合效应分析, 进一步阐述曝光色差的形成机理。研究发现, 像素电极临界尺寸应管控在一定范围并且需保证较好的均一性, 像素电极临界尺寸过小、过大都会使曝光色差更易显现。同时, 各导电层的临界尺寸也需保证较好的均一性, 以减小耦合电容对显示的影响。
曝光色差 图像处理 照度均一性 馈入电压 TFT TFT exposure Mura image processing illumination uniformity feedthrough voltage 
液晶与显示
2021, 36(3): 412
作者单位
摘要
北京京东方显示技术有限公司, 北京 100176, China
本文结合产品开发过程中遇到的铜相关不良现象进行研究, 提出了有效的改善措施。结果表明, 在第一次氮化硅刻蚀中的后灰化工序有高含量的氧气, 会使过孔内部铜发生氧化而发黑。使用氢等离子体处理, 可以将氧化铜还原成铜, 在生产线光学设备测量时过孔反射出金属白色。在氧化铟锡刻蚀过程中, 高温退火会造成裸露的铜发生严重氧化, 需要去掉退火步骤或者更改设计来规避。在第二次氮化硅刻蚀步骤中, 高含量的氧会氧化过孔处的铜, 造成过孔连接异常, 降低刻蚀步骤中氧气含量可以解决该不良。
阵列工艺 铜腐蚀, 铜氧化 黑孔不良 退火 垂直黑线不良 array process Cu corrosion Cu oxidation black hole defect anneal vertical line Mura 
液晶与显示
2021, 36(4): 560
作者单位
摘要
重庆京东方光电科技有限公司, 重庆400715
液晶面板上配单层触控传感器(Single Layer On Cell, SLOC)产品在完成传感器光刻工艺后, 在宏观检查机上观察, 基板的彩膜倒角侧存在大面积的不良(Mura), 测试不良区域与正常区域的关键尺寸(CD)值, 不良区域的CD值明显偏大, 部分点位超出管控指标;另外, SLOC产品在生产工艺后段模组段缺陷不良高发, 缺陷不良平均发生率为2.82%, 缺陷不良高发位置与不良和CD偏大区域基本一致, 有强相关性。通过旋转涂布等测试以及实际流片观察, 锁定造成不良的设备为显影机。由于基板从显影1(DEV#1)进入显影2(DEV#2)时基板流片末端药液干燥导致显影不良, 进而引起不良, 本文称其为干燥不良。为解决此问题, 对基板由DEV#1向DEV#2流片的速度进行软体修改, 干燥不良有轻微改善, 但未消除; 通过在DEV#1腔室内增加二次液切的方式, 消除了SLOC产品传感器光刻生产时的干燥不良。SLOC产品的CD均一性由3.3%提升到1.9%, 缺陷不良率从改善前的平均2.82%降低到平均0.27%。
干燥不良 CD均一性 缺陷不良 显影机 二次液切 dry Mura CD uniformity short defect developer secondary aqua knife 
液晶与显示
2021, 36(2): 265

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